采用德國曼內(nèi)斯曼米爾廠的技術(shù),由太原重型機(jī)密廠研制的我國第一臺(tái)國產(chǎn)化微張力減徑機(jī),于1991年在鞍鋼無縫鋼管廠φ100機(jī)組作業(yè)線上引人投產(chǎn),歷經(jīng)幾年的生產(chǎn)和技術(shù)改造,已形成年產(chǎn)5萬t普通結(jié)構(gòu)無縫鋼管的生產(chǎn)能力。由于產(chǎn)品結(jié)掏的調(diào)整,原設(shè)計(jì)的孔型系列已很難適應(yīng)生產(chǎn)的要求,其工藝技術(shù)需進(jìn)一步完善。此外,由于國產(chǎn)減徑機(jī)機(jī)架質(zhì)量不佳,機(jī)架內(nèi)部軋輯產(chǎn)生位移而導(dǎo)致銅管外表面產(chǎn)生直道和青結(jié)缺陷,直接影響到鋼管的產(chǎn)品質(zhì)量。為消除無縫鋼管外表團(tuán)缺陷,本文對(duì)徽張力減徑機(jī)工藝的完善進(jìn)行了探討。
BO系列?108.5mm→?89mm孔型表
(1)新設(shè)計(jì)的微張力減徑機(jī)回孔型系列。在線軋制工藝合理,適應(yīng)性強(qiáng),生產(chǎn)時(shí)便于與上機(jī)組銜接,理順了cZ>100 機(jī)組的生產(chǎn)工藝,消除了外表面青線缺陷,隨著荒管溫度的提高,改善了微張力減徑機(jī)的軋鋼條件。
(2) 針對(duì)微張力減徑機(jī)在生產(chǎn)中出現(xiàn)的軋棍軸向竄動(dòng)和徑向跳動(dòng)的問題,來取相應(yīng)的措施,在不改變機(jī)架結(jié)構(gòu)的前提下,可以消除因軋棍位移而造成的銅管外表面缺陷。
相關(guān)文章下載:
第四代軋管機(jī)—精密(Accu Roll)軋管機(jī)( 熱軋).pdf
第四代軋管機(jī)—精密(Accu Roll)軋管機(jī).pdf
12架微張力減徑機(jī)壁厚變化數(shù)學(xué)模型的研究.pdf
厚壁管微張力減徑過程有限元計(jì)算分析的實(shí)驗(yàn)研究.pdf
張力減徑管增厚段壁厚分布數(shù)學(xué)模型.pdf
張力減徑機(jī)集中差速傳動(dòng)系統(tǒng)分析.pdf
集中差速傳動(dòng)張力減徑機(jī)各道次壁厚的計(jì)算.pdf
國產(chǎn)鋼管張力減徑機(jī)雙位機(jī)座的研制.pdf
微張力減徑機(jī)孔型設(shè)計(jì)和軋制表計(jì)算方法.pdf
鋼管微張力減徑過程中壁厚變化的有限元計(jì)算分析和實(shí)驗(yàn)研究.pdf